塑料回收造粒设备_塑料回收造粒设备PP-g-MAH/PDMS体系进行了挤出发泡研究1 试验部分1.1 原料均聚支化聚丙烯(H-PP),Daploy WBl35HMS,熔体流动速率(MFR)为2.4 g/lOmin(ISO 1133,230℃,2.16 kg),澳大利亚Borealis公司;PDMS母料,MBSO-001,美国Dow Coming公司;PP-gMAH,Polybond 3150,MFR为50.0 g/lOmin (√蜓汀M D-1238,230℃,2.16 kg);超临界C()2,纯度为99.5%,Linde公司。1.2仪器2697一X型平板硫化机,美国奥兰多Carver公司;Model D6/R型双螺杆挤出机,05—25—000型单螺杆挤出发泡机组,3试验过程首先,根据不同的配方将PP,PDMS和pPg-MAH在高速混料机中进行干混,然后使用双螺杆挤出机将干混料进行挤出造粒以备挤出发泡使用。挤出发泡试验在单螺杆挤出机上进行,采用丝状口模,该口模定型段长度为15.6 mm,孔径为1.2 mm。在使用单螺杆挤出系统进行挤出发泡时,物料的挤出速率均保持在13 g/rain左右。不同的配方由于进料速率不同,所以螺杆转速会有一定的变化(一般在25 r/min以上,从而保证物料和超临界C0:的均匀混合),试验中使用了3种发泡剂含量(质量分数,下同):3%,5%和7%。表1给出了试验配方。表1试验配方1.4发泡样品的表征将样品放入液氮中冷却淬断,脆断面用断面喷金仪喷金,然后用扫描电镜观察泡孔结构。表2给出了纯PP以及PP/PP—g—MAH/PDMS共混物的DSC测试结果。从表2中可以看出,